機(jī)械密封在堿泵上的泄露分析及改進(jìn)方案

通過(guò)對(duì)乙烯裝置堿液循環(huán)泵機(jī)械密封頻繁失效的原因進(jìn)行分析,改進(jìn)了密封結(jié)構(gòu)和摩擦副材料,取得了良好的密封效果和經(jīng)濟(jì)效益。
    乙烯裝置壓縮系統(tǒng)濃堿液循環(huán)泵是堿洗塔的塔底循環(huán)泵,它將經(jīng)裂解氣堿洗過(guò)的堿液輸送到塔頂,使堿液循環(huán)使用。該泵在實(shí)際運(yùn)行中,頻繁發(fā)生泄漏,機(jī)械密封在安裝運(yùn)行一周左右開(kāi)始微漏,1~2個(gè)月內(nèi)泄漏量增大,無(wú)法繼續(xù)使用。嚴(yán)重影響了裝置的環(huán)保達(dá)標(biāo)和長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

   (1) 基本情況:該泵為單吸懸臂臥式離心泵,主要技術(shù)參數(shù)如下
  介質(zhì)成份:含膠狀、顆粒雜質(zhì)的20%NaOH液體
  介質(zhì)溫度:45℃
  介質(zhì)粘度:1070CP
  流量:30m3/h
  揚(yáng)程:18m
  吸入壓力:1.078MPa
  排出壓力:1.272MPa
  軸功率:2.7KW續(xù)使用。
  電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù):2950r/m

    將失效后的機(jī)械密封解體,其損壞情況如下:
  (1)動(dòng)環(huán)和動(dòng)環(huán)座、軸套間的間隙被阻塞
  (2)動(dòng)環(huán)和靜環(huán)有環(huán)狀磨損痕跡
  (3)密封腔內(nèi)有焦?fàn)罹酆衔?、顆粒等雜質(zhì)和結(jié)晶物
  (4)彈簧銹蝕嚴(yán)重,被雜質(zhì)和結(jié)晶物卡澀,彈性不足。

 (2)失效分析

   一般機(jī)械密封失效主要有4種形式,即腐蝕、熱損、磨損和安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)等因素引起的失效。該泵解體后密封面無(wú)劃痕和磨損,因此可以排除密封面物理?yè)p傷方面的原因。考慮到密封腔內(nèi)結(jié)晶物和銹皮較多,同時(shí)結(jié)合機(jī)械密封失效的諸多表現(xiàn),初步判定所輸送介質(zhì)的易結(jié)晶性和腐蝕性是引起密封失效的主要原因。

3)改進(jìn)措施

  a.改變彈性元件結(jié)構(gòu):將彈性元件由彈簧改為波紋管,波紋管既是彈性元件又是動(dòng)環(huán)的輔助密封圈,省去原動(dòng)環(huán)與軸套間的O型圈,只須在動(dòng)環(huán)座尾處加一密封墊封住該處的物料,這樣既解決了O型圈密封與補(bǔ)償?shù)拿埽謱⒃瓬?zhǔn)靜密封改為完全靜密封,使密封的可靠性提高。改用波紋管還省去了彈簧機(jī)械密封的傳動(dòng)銷以及動(dòng)環(huán)與動(dòng)環(huán)座之間的配合面,避免了由固體顆粒物的沉積而引起的動(dòng)環(huán)動(dòng)作失靈,進(jìn)一步提高了機(jī)封的整體性能。波紋管既提供彈性補(bǔ)償又提供扭矩,具有更好的追隨性和補(bǔ)償能力。

  b.靜環(huán)補(bǔ)償取代動(dòng)環(huán)補(bǔ)償:在機(jī)封組件中動(dòng)環(huán)部分的質(zhì)量遠(yuǎn)比靜環(huán)部分大,故運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)旋轉(zhuǎn)動(dòng)量也大。改為靜環(huán)補(bǔ)償后降低了旋轉(zhuǎn)動(dòng)量,提高了整個(gè)機(jī)封組件的穩(wěn)定性和可靠性。

  c.增大動(dòng)環(huán)與軸套間隙:增大該間隙可避免結(jié)晶物和銹皮的沉積,在保證端面比壓的前提下增大動(dòng)環(huán)內(nèi)徑或減小軸套內(nèi)徑均可。根據(jù)有關(guān)資料推薦,將間隙由原來(lái)的0.38mm增至0.5mm。

  d.適當(dāng)增大沖冼線孔徑:針對(duì)結(jié)晶物和銹皮較多的實(shí)際情況,增加沖洗量可以有效地解決固體顆粒物的沉積,故須將原沖洗線孔徑由12.7mm增至19.05mm。但應(yīng)注意,過(guò)大地增加孔徑會(huì)降低泵的效率。

  e.增加入口濾網(wǎng)目數(shù):增加濾網(wǎng)目數(shù)可有效防止固體顆粒物進(jìn)入密封腔,為機(jī)械密封提供較為理想的工作環(huán)境。